安曼機(jī)器人去毛刺主軸曼德浮動(dòng)主軸機(jī)器人浮動(dòng)去毛刺電主軸
商品別名 |
曼德浮動(dòng)主軸,機(jī)器人去毛刺主軸,機(jī)器人打磨主軸 |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
國(guó)內(nèi)大部分廠家的鑄件,塑料件,鋼制品等材質(zhì)工件去毛刺大多采用手工加工,或者使用手持氣動(dòng)、電動(dòng)工具進(jìn)打磨,研磨,銼等方式進(jìn)行去毛刺加工,容易導(dǎo)致產(chǎn)品不良率上升,效率低下,加工后的產(chǎn)品表面粗糙不均勻等問題,同時(shí)一部分廠家開始使用機(jī)器人安裝電動(dòng)或氣動(dòng)工具進(jìn)行自動(dòng)化去毛刺.與人工去毛刺比較,機(jī)器人去毛刺能有效提高生產(chǎn)效率,產(chǎn)品良率,降低成本,但是由于機(jī)械人剛性,產(chǎn)品定位誤差等其他因素,采用機(jī)器人夾持電動(dòng),氣動(dòng)產(chǎn)品去毛刺針對(duì)不規(guī)則毛刺處理時(shí)容易出現(xiàn)斷刀或者對(duì)工件造成損壞等情況發(fā)生。
一、人工清理鑄件毛刺的現(xiàn)況
1.勞動(dòng)難度大,在不規(guī)則的產(chǎn)品進(jìn)行去毛刺時(shí),很難保持產(chǎn)品的一致性 。
2.工作環(huán)境惡劣 ,現(xiàn)場(chǎng)比較混亂,安全隱患嚴(yán)重。
4.工作效率低,人手去毛刺多一天工作十小時(shí)左右,速度慢,大的毛刺需反復(fù)清理,效率低下。
5.工作車間所產(chǎn)生的大量粉塵,長(zhǎng)期工職業(yè)病,對(duì)身體造成傷害。
6招工困難,尤其去毛刺技術(shù)工種待遇高,卻招工比較困難。
二、工業(yè)機(jī)器人鑄件清理的幾個(gè)主要特點(diǎn)
1、選用六軸工業(yè)機(jī)器人
2、定位精度高
3、可編程實(shí)現(xiàn),包括離線編程
4、機(jī)器人系列化
5、柔性化生產(chǎn)
6、鑄造環(huán)境中高粉塵環(huán)境的使用
7、率生產(chǎn)
三、工業(yè)機(jī)器人鑄件清理的幾種模式
1、機(jī)器人抓取鑄件清理模式(圖為機(jī)器人抓取工件,固定MDA350浮動(dòng)主軸)
2、機(jī)器人抓取打磨工具清理模式(圖為機(jī)器人抓取MDA350浮動(dòng)主
MDA350曼德浮動(dòng)主軸
四、去毛刺應(yīng)用中可以機(jī)器人夾持浮動(dòng)主軸進(jìn)行去毛刺作業(yè),也可以用機(jī)器人夾持工件進(jìn)行去毛刺作業(yè),可偏擺吸收工件未測(cè)量部分用于去除內(nèi)外孔毛刺,邊角毛刺,交叉孔毛刺等,偏擺力量可控制能有效提高產(chǎn)品良率及刀柄壽命.
五、工業(yè)機(jī)器人針對(duì)汽車零部件使用MDA350曼德浮動(dòng)主軸去毛刺應(yīng)用介紹:
1.工業(yè)機(jī)器人針對(duì)汽車零部件去毛刺應(yīng)用中,將高速,高功率,高扭矩的曼德浮動(dòng)主軸(MDA350)固定在支架上。
2.浮動(dòng)主軸的前端可以根據(jù)不同材質(zhì)產(chǎn)品,搭配不同材質(zhì)去毛刺的刀具,在汽車零部件去毛刺應(yīng)用中MDA350主軸的前端安裝了針對(duì)鑄鋁件的銑刀。
3.在KUKA六軸工業(yè)機(jī)器人末端加裝夾具抓取工件的方式,實(shí)現(xiàn)的自由移動(dòng),將零件的邊,角,交叉循環(huán)走軌跡的浮動(dòng)主軸的刀具上工作,浮動(dòng)主軸可以360°無死角去除毛刺,從而使得去毛刺工作實(shí)現(xiàn)了率生產(chǎn),節(jié)省了耗材和大量人工成本,減少了手工操作失誤導(dǎo)致零件的不合格率。
4.在產(chǎn)品難加工時(shí),加工的邊,角,交叉孔,不規(guī)則形狀毛刺時(shí)能讓浮動(dòng)機(jī)構(gòu)和刀具能針對(duì)工件毛刺采取跟隨加工,如同人手滑過工件毛刺般進(jìn)行柔性去除毛刺,能有效避免造成刀具和工件的損壞,減少工件定位造成的誤差,降低了編程難度。
5.浮動(dòng)主軸采用調(diào)節(jié)氣壓的大小來實(shí)現(xiàn)浮動(dòng)力度,因此在工件具有復(fù)雜形狀或尺寸有一定范圍誤差時(shí),由于浮動(dòng)結(jié)構(gòu),刀具會(huì)根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際形狀自動(dòng)浮動(dòng),從而工件美觀,
達(dá)到一致性去毛刺效果。避免了剛性主軸去毛刺不均勻,以程序設(shè)計(jì)復(fù)雜所導(dǎo)致操作的難度。
六、汽車零件去毛刺應(yīng)用中使用了離線編程仿真軟件sprutCAM
在汽車零件去毛刺應(yīng)用中通過使用了sprutCAM離線編程仿真軟件,替代了傳統(tǒng)的手工示教(示教在線編程過程繁鎖,效率低,精度完全是靠技術(shù)員目測(cè)決定,而且對(duì)于復(fù)雜的路徑示教在線編程難以取得令人滿意的效果。)與示教編程相比,離線編程仿真軟件減少機(jī)器人停機(jī)時(shí)間,針對(duì)下一個(gè)任務(wù)進(jìn)行編程時(shí),機(jī)器人仍可在生產(chǎn)線上進(jìn)行工作,并且使編程者遠(yuǎn)離了危險(xiǎn)的工作環(huán)境,適用范圍廣,可對(duì)各種機(jī)器人進(jìn)行編程,并能方便的實(shí)現(xiàn)優(yōu)化編程,同時(shí)也能對(duì)復(fù)雜任務(wù)進(jìn)行編程,另外還能便于修改機(jī)器人程序,離線編程仿真軟件提高生產(chǎn)效率,無需停機(jī)編程,運(yùn)動(dòng)軌跡自動(dòng)生成并優(yōu)化運(yùn)動(dòng)路徑,自動(dòng)檢測(cè)碰撞,有著豐富的后置處理庫,自動(dòng)生成機(jī)器人可直接讀取的程序,加工汽車零件去毛刺的全景仿真模擬。
人工去毛刺和工業(yè)機(jī)器人去毛刺的成本對(duì)比
工業(yè)機(jī)器人使用成本僅為人工的37%,工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品按十年使用壽命折舊(含維護(hù)費(fèi)用每年成本約八萬元,而三個(gè)成熟的技工每年成本達(dá)到7.2萬元*3=21.6萬,從以上的比較可以直觀看出,工業(yè)機(jī)器人在生產(chǎn)生相同效益時(shí),投入的成本是使用人工成本的37%。這個(gè)比例大大降低企業(yè)的制造成本,為企業(yè)盈利提供廣闊空間,也提高了企業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),也意味著企業(yè)投資工業(yè)機(jī)器人2-3年即可收回成本。
我司在機(jī)器人去毛刺及浮動(dòng)打磨方面積累了一定的經(jīng)驗(yàn),幫助客戶解決用工困難,以及降低運(yùn)營(yíng)成本,減輕操作人員工作難度,從而提高生產(chǎn)效率,改善產(chǎn)品質(zhì)量,為客戶創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)效益,如果您在產(chǎn)品型號(hào)選擇或者技術(shù)方面疑問,需要了解更多的信息請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系。
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